运转8个月,不仅为公司直接节约了近400万元资金,更重要的是,让公司2300名员工的平均工作效率提高了5%。这就是今年2月成立的奥康鞋业制造有限公司“成本处”最近交出的“成绩单”dssf 为应对企业成本压力加大的现状,做了20年鞋子的奥康集团,新设了一个机构“成本处”,总共12人,专门负责寻找、消除生产过程中的浪费现象。曾在世界最大鞋类生产商、台湾宝成国际集团从事鞋类生产成本控制的黄志文,出任成本处负责人dssf 经过深入内部调研后,成本处发现生产环节存在等待浪费、搬运浪费、不良率浪费、加工浪费、多余动作浪费、库存浪费、过量生产浪费、缺货浪费等“八大浪费”现象。病症找到后,成本处发动员工进行成本控制技巧的培训,想方设法控制生产成本,降低不必要的损耗。 黄志文举例说,比如黏合鞋底的PU胶刷胶,每个工人因刷胶方式不同,每双鞋损耗相差就有几克胶水。成本处组织员工反复测试,进行标准化操作,制定出每双鞋刷的胶必须控制在20克~25克的标准量。如果工人操作超过这个标准,超出的用胶量就必须自己埋单。“标准出台后,刷胶用量从原先的平均每双鞋30克,下降到现在的20克~25克,节省幅度超过20%。” 黄志文还算了一笔账:按照奥康鞋业制造有限公司年产320万双皮鞋计算,一双鞋子少用5克胶水,每年差不多可节约16吨胶水,至少省下30万元dssf 成本处还制定了不少像类似胶水用量这样的标准。按奥康鞋业制造有限公司生产部总经理樊曼如估算,经过标准化生产,一双鞋平均可节省成本1%左右,一年下来,奥康集团三大鞋类生产基地每年可节约的生产成本,有望超过1000万元dssf 成本处经过半年时间的探索,于9月份开始在奥康鞋业制造有限公司推出严格按其新标准运作的“精益生产”方式。该公司昨天提供的报表显示:9月份,公司 2300名员工平均每人每小时生产的皮鞋为0.58双;而此前8个月,最好的平均值为0.54双。同样,以前8个月,平均生产一双奥康皮鞋的最快速度是 12个工作日;而9月份,只要9个工作日dssf 据黄志文介绍,经过制品库存、效益达成率、不良率、残鞋率、生产周期等方面近9个月的对比统计显示,成本处成立运作后,让奥康鞋业制造有限公司2300名员工的平均工作效率提高了5%dssf 成本处监督刷胶流程 1 了解计划生产量(提早一天) 2 根据标准量(反复测试标准化操作得出)给配胶人员当天的配胶量 3 配胶人员将胶发放到每一条刷胶线(每条线4人,一人负责各人用胶量) 4 向配胶人员了解当天的用胶情况 |
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